Ich habe Probleme beim Einstellen des z-Offset für den kapazitiven Sensor. Den Sensor habe ich in Marlin aktiviert. Wenn ich etwas vor den Sensor halte wird der Sensor als getriggert angezeigt. Die auto leveling Prozedurch läuft mit G29 normal ab, nur dass das die Düse zum Abschluss natürlich einen gewissen Abstand zum Druckbett hat.
Um das richtige Offset einzustellen, bin ich folgendermaßen vorgegangen:
- X-Y gehomed
- G29 um das auto leveling zu testen
- G92Z10 um den Abstand nach dem leveln künstlich auf 10 mm zu stellen
- In 0,1 mm Schritten auf die Federleere zugefahren, bis die Düsenspitze diese leicht berührt
- M114 zeigt nach dem runter fahren einen Abstand von 9,1 mm an und somit einen Unterschied von 0,9 mm
- in Marlin unter Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER als Offset Wert -0.9 eingetragen (vorher waren es 0 mm)
- Firmware aufgespielt
- Nach dem aktualisieren wieder G29.
- Beim z-home fährt die Düse mit dem neuen Offset aber nicht näher ans Bed heran als vorher. Also die Änderung des Wertes hat quasi nichts gebracht. Weiß Jemand woran das liegen kann? Ich hatte vorher auch safe homing deaktiviert, falls das was damit zu tun hat.
Um das richtige Offset einzustellen, bin ich folgendermaßen vorgegangen:
- X-Y gehomed
- G29 um das auto leveling zu testen
- G92Z10 um den Abstand nach dem leveln künstlich auf 10 mm zu stellen
- In 0,1 mm Schritten auf die Federleere zugefahren, bis die Düsenspitze diese leicht berührt
- M114 zeigt nach dem runter fahren einen Abstand von 9,1 mm an und somit einen Unterschied von 0,9 mm
- in Marlin unter Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER als Offset Wert -0.9 eingetragen (vorher waren es 0 mm)
- Firmware aufgespielt
- Nach dem aktualisieren wieder G29.
- Beim z-home fährt die Düse mit dem neuen Offset aber nicht näher ans Bed heran als vorher. Also die Änderung des Wertes hat quasi nichts gebracht. Weiß Jemand woran das liegen kann? Ich hatte vorher auch safe homing deaktiviert, falls das was damit zu tun hat.